TECHLIFE
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ ΤΡΑΚΑΡΕ ΜΟΛΙΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Περιεχόμενα
1

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ ΤΡΑΚΑΡΕ ΜΟΛΙΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

από Αντώνης Παπαθανασίου25 Ιανουαρίου 2016

Ένα ακόμα ατύχημα με «πρωταγωνιστή» αυτοκινούμενο όχημα σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στην Καλιφόρνια, είναι πιθανό όμως η ευθύνη να βαραίνει τον οδηγό ο οποίος απενεργοποίησε το αυτόματο σύστημα ελέγχου λίγο πριν το τρακάρισμα.

Πρόκειται για ένα από τα οχήματα της Cruise Automation, μιας startup εταιρείας που αναπτύσσει ένα σύστημα «αυτόματου πιλότου» με κωδική ονομασία RP-1. Το σύστημα αυτό, με κόστος δέκα χιλιάδων δολαρίων, (περίπου 9.200 ευρώ), μπορεί να εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων Audi, μετατρέποντας τα σε αυτόνομα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από έκθεση της εταιρείας στο Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) της Καλιφόρνια, το αυτοκινούμενο όχημα μάρκας Nissan Leaf κινούταν στη δεξιά λωρίδα της 7ης οδού με ταχύτητα 20 μιλίων ανά ώρα, δηλαδή περίπου 32 χιλιόμετρα την ώρα. Η εταιρεία υποστηρίζει πως «το όχημα άρχισε να κινείται προς τα αριστερά της λωρίδας του και στη συνέχεια ξεκίνησε να διορθώνει την πορεία του προς τα δεξιά, όταν ο χειριστής αποφάσισε να αναλάβει τον έλεγχο της οδήγησης», μια διαδικασία η οποία δεν πραγματοποιείται στιγμιαία αλλά απαιτεί λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.

cruise1

Για άγνωστο λόγο, αφού απενεργοποίησε τον αυτόματο πιλότο, ο οδηγός απέτυχε ή δεν πρόλαβε να αλλάξει την πορεία του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει επάνω σε ένα σταθμευμένο Toyota Prius. Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Αξιοσημείωτο είναι πως το RP-1 σχεδιάστηκε για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους και όχι μέσα στην πόλη, όπου συνέβη το ατύχημα, ενώ το όχημα στο οποίο ήταν τοποθετημένο δεν ήταν μοντέλο της Audi, τα οποία είναι και τα μόνα που υποστηρίζονται, επίσημα τουλάχιστον, από την εταιρεία.

Σε δηλώσεις του, ο CEO της Cruise Automation, Kyle Vogt επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, τονίζοντας πως ο οδηγός «είχε αρκετό χρόνο» για να διορθώσει την πορεία του, αλλά «δυστυχώς έκανε λάθος». Βεβαίως δεν είναι γνωστό αν το ατύχημα θα είχε αποφευχθεί στην περίπτωση που ο οδηγός δεν πείραζε τον αυτόματο πιλότο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ακόμα και αν παρέκκλινε από την πορεία του, το αυτόνομο όχημα θα είχε ανιχνεύσει το παρκαρισμένο μέσω των αισθητήρων του και θα είχε φρενάρει ή έστω αλλάξει την πορεία του ώστε να το αποφύγει.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εταιρείες όπως η Google αλλά και μηχανικοί στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί για συστήματα που δίνουν τη δυνατότητα παράκαμψης της αυτόνομης οδήγησης όποτε ο οδηγός το θελήσει. Θεωρούν πως ένα πλήρως αυτόνομο όχημα θα είναι πιο ασφαλές, αφού θα εξαλείφει εντελώς τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους.

  • kurwamac
    28 Ιανουαρίου 2016 at 6:55 μμ

    Από έγκυρες πηγές, το αυτοκίνητο αυτό έτρεχε το skynet 1.0 και δεν πρόκειται για ατύχημα αλλά για την πρώτη προσπάθεια ανθρωποκτονίας από terminator…

Αφήστε μια απάντηση